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精選!50個污水運營經驗問答

作者: 編輯: 來源: 發(fā)布日期: 2018.09.25
信息摘要:
1.問:我廠廢水處理量150噸/小時,正常運行中同時投加三種營養(yǎng)劑:硫酸銨、磷酸氫二鈉、磷酸二氫鉀。請問:這3種藥劑配合在一起合理嗎?怎么搭…

1.問:我廠廢水處理量150噸/小時,正常運行中同時投加三種營養(yǎng)劑:硫酸銨、磷酸氫二鈉、磷酸二氫鉀。請問:這3種藥劑配合在一起合理嗎?怎么搭配才合理?有什么好的營養(yǎng)劑嗎? 


答:應該先確定廢水的BOD5量,然后根據碳、氮、磷的比值來確定投加量,由于廢水的濃度會變化,日常運行時的氮、磷投加量要通過試湊法來確定,還要考慮是否經濟,如:磷酸氫二鈉或其它磷酸鹽選用時,要根據分子中磷占的比例及價格來考慮。假定磷酸氫二鈉的價格明顯低于磷酸二氫鉀,但由于其中磷的原子量與分子量之比較小,且含結晶水較多,就不一定合算。


2.問:現(xiàn)在這里的蛋形消化池溫度只有23度左右。我想問:(1)除了蒸氣加熱外,其他還有那幾種加熱方法?(2)這樣的溫度是否會導致污泥酸化? 


答:這樣的溫度消化效果會很差,可用蒸氣加熱。在目前的溫度下,要防止污泥酸化,只能減少污泥投配率。 


3.問:一家發(fā)酵企業(yè)廢水處理裝置,由于廢水中COD、NH3-N濃度高,采用2級A/O工藝進行處理,流程是:廢水池→給液泵→調節(jié)pH→第①缺氧脫氮池→好氧硝化池(推流式)→第②缺氧脫氮池→再曝氣池→澄清池。近期澄清池經常出現(xiàn)污泥上浮,經分析是第②脫氮池反硝化效果差,出水夾帶硝酸根進入澄清池,在澄清池發(fā)生反硝化反應所致。采取的措施是向第②脫氮池加入葡萄糖(時一天要加30%的葡萄糖4、5m3),同時把硝化池的DO降低(低降到了0.5mg/L),效果仍然不穩(wěn)定,有時好,有時壞。請幫助分析原因,應該采取什么措施? 


答:如果第②好氧池DO降到0.5 mg/L,到第②反硝化池的后半部就可能完全厭氣,此時,如果氧化還原電位到負值,部分硝酸鹽又會還原為氨氮,使后面的好氧池繼續(xù)進行硝化,造成硝酸鹽積累,也影響后曝氣池剩余碳源的去除。所以你的分析是有道理的,降低硝化池的DO來防止好氧區(qū)向缺氧區(qū)后移在理論上是對的,但DO降得太低就會出現(xiàn)我前面分析的情況。建議:增加后好氧池的曝氣量;增加沉淀池的出泥量。目的是防止污泥在沉淀池內缺氧而反硝化。 


4.問:某城市在海拔3650多米, 低氣溫零下14℃,空氣稀薄,氣溫低,日溫差大, 這地方的生活污水用什么工藝處理好?


答:用硅藻精土法,本法適合生活污水的處理,處理成本低,不受溫度等影響。 



5.問:近期曝氣池泡沫上粘有很多泥而且很粘,到二沉池表面有很多浮泥,MLSS很低,污泥鏡檢中有很多輪蟲的尸體,有循纖蟲,漠口蟲,耗氧很少,請問是否是污泥中毒?污泥中毒會發(fā)生什么現(xiàn)象? 


答:二種可能(1)污泥中毒;(2)污泥嚴重老化。前者的可能性大,不論是何種情況,都需要向反應池移植污泥,進行生物修理,沒有好氧污泥,也可將先前排出的厭氧濃縮污泥引入曝氣池,并投加大糞等營養(yǎng),等污泥活性恢復,濃度增加后泡沫就會減少。 


6.問:二沉池為中進周出式幅流式沉淀池,池內徑48米,池有效水深3.2米。二沉池的表面負荷、固體負荷、堰口負荷等均在正常范圍內;生物池的污泥濃度一般在4000左右,R控制在50~100%,生物鏡檢測菌膠團正常并無污泥膨脹性狀,且SV在30~40%,SVI也在100左右。但奇怪的是運行以來二沉池周邊(邊緣區(qū)2~3米)區(qū)域經常有大量的淺黃色的絮狀污泥上浮,不是成層狀,某些小區(qū)域在更為嚴重。我曾將其作分析,上浮的污泥能重新沉下,且鏡檢發(fā)現(xiàn)菌膠團較好,且有原、后生動物,與生物池的相差不多。對以上情況希望能再給些建議。 


答:是沒調節(jié)好,這樣大的沉淀應該用吸泥管吧?如是吸泥管,可將靠池外周的吸泥管出泥調節(jié)閥開大或開足,第②根吸泥管出泥調節(jié)閥也適當開大,同時相應減少其它吸泥管的出泥量。還要確認池靠周邊吸泥管底部處離池壁有多少距離,如果超過一米就是設計不當。 


7.問:中進周出的污泥濃縮池池面如出現(xiàn)大量浮泥,濃縮池直徑18m,高4m,污泥是由SBR重力流進,進泥的SS大概有6000mg/L,有時候會出現(xiàn)大塊的黑色污泥浮上來,過了一段時間后,情況好轉,但總是有小塊的泥色的污泥浮到水面。池子上面的清水深不到1m,會不會是池子設計的太高了。有沒有辦法解決呢? 


答:池的設計沒問題,可能是刮泥機局部刮板壞或變形造成死角。


8.問:污水處理調試時初加入量多少經濟合理。 


答: 這要看用什么污泥,用脫水污泥需約5%(污泥/曝氣池容積),如果是濃縮污泥則需1mg/L左右,但關鍵還是要有培養(yǎng)污泥的經驗,如培養(yǎng)過程控制不當,污泥多也沒用,這方面的例子很多的,有的單位培養(yǎng)了多次也沒用(主要是工業(yè)廢水),有經驗的則可大大減少接種的污泥量。 


9.問:請說說引進污泥后調試的具體注意事項,特別是針對工業(yè)廢水的處理。 


答:污泥要經濟、快速一次培養(yǎng)成功很大程度上要靠臨場經驗的,要提醒的是在培養(yǎng)過程中寧可曝氣不足也不能曝氣過度,寧可營養(yǎng)過剩也不可營養(yǎng)不足,我曾發(fā)現(xiàn)有一些廠污泥長期培養(yǎng)不好,原因是在培養(yǎng)過程中污泥總是處于生長-解絮-再生長-再解絮這樣一個惡性循環(huán)中,污泥在形成需要較長的時間,在污泥初步形成的階段,過度曝氣和營養(yǎng)不足會很快解絮的。 


10.問:假期到了,接觸氧化池應該如何管理呢?要求方便快捷、經濟,又不能讓微生物死亡,在假期后能快速啟動。 


答:接觸氧化池停止進水停止曝氣就可。節(jié)后上班時先少量進水,悶曝到膜的泥色初步由黑轉棕色時再正常進水。


11.問:接觸氧化池停氣了怎么辦?好氧生物能維持多長的時間?再恢復時需要多長時間?要注意那些事項? 


答:與溫度有關,10度以下三周內沒問題。 如要運行時,剛開始曝氣強度不能太大,避免對生物膜造成大的沖刷和擾動,經一段時間曝氣后就不要緊了,停運期間填料不能脫水。


12.問:我認為因為酶促反應的效率遠遠高于無機的化學反應,B/C比可能大于1,你的意見呢? 


答:即使這樣,B/C比也不可能大于1,因為BOD5是稀釋培養(yǎng)法,是一般的細箘,如測生活污水就不用接種,工業(yè)廢水需接種,也是加入生活污水或處理裝置的出水接種就可,并不是用特殊菌來培養(yǎng)測定的。 


13.問: 我在考慮給水微污染水處理中采用的生物接觸氧化池的設計思路,不知道池內是否需要增加上下翻騰的措施,如果增加,是否能告訴我穿過球形懸浮填料的水頭損失情況 


答:不用考慮這樣復雜,懸浮填料的翻滾并不需要增加多少風壓。 


14.問:我廠處理生活及生產污水(4800m3/d/),用生物氧化池曝氣和加石灰除硬沉淀處理。現(xiàn)選用的是羅茨風機/風量2000m3/h,2開1備,生物氧化池高4.5米,生化池在地面上,管線上裝有曝氣頭,風機額定風壓0.05Mpa,現(xiàn)在不止噪音大,電機還超流。。。。請分析一下!


答: 風壓沒問題,因為曝氣器在池底有一定安裝高度的,40cm,輸氣管系統(tǒng)的阻力不大,設計上肯定考慮了,池是否在地面上與此無關,只要池的有效水深不變就可。 


15.問:在曝氣管路中接一細管出曝氣池水面,那整個曝氣管路就這個地方壓強小,氣體流會不回造成短路現(xiàn)象? 


答:這是放氣管,也稱排污管,在風機運行時要開啟進行放氣,放氣完后要馬上關閉的。


16.問:BOD負荷為0.1 左右,污泥在曝氣池絮凝良好,沉降性差,SV30在97%,SS在7000,然而到二沉池后在出口分為二層,一層在細小泡沫攜帶下上浮,另外一層沉降良好 ,這是什么原因? 


答:可能是下面二個原因之一:(1)硝酸鹽在沉淀池泥層中發(fā)生反硝化,氮氣泡攜帶污泥上升,停風機后會好轉說明反硝化提前在曝氣池完成了;(2)曝氣量過大,大量汽泡未能在沉淀池進水口完全釋放而引起的。 


17.問:如何保證污水達標排放,控制系統(tǒng)非常關鍵,你認為,PLC,DCS還是普通的控制好,如何降低費用,提高各污水處理指標? 


答:我認為問題的關鍵不是PLC或DCS,而是如何確定污水處理裝置的自動控制點,有不少認為自控程度處理廠,有很多自動控制點是無用的,會帶來負面影響。 


18.問:如何解決檢測和控制的滯后問題,如DO等?


答:生化處理過程本來就是滯后反應的過程,如早班對工藝進行調整后,其結果可能要到中班或夜班才能反應出來,只有DO在線儀可以根據設定的溶解氧上下限值通過曝氣機的運行狀態(tài)來控制,但也不可靠。目前很多進口的DO儀探頭的穩(wěn)定性如何?所以我認為對生化處理而言,在線儀只能控制設備運行狀態(tài),對工藝運行的控制是有限的。 


19.問:采用穿孔管曝氣時,設計時應注意那些,才能保證曝氣均勻? 


答:這些有關的設計書上都可查到的,穿孔管的布置方式很重要,要做到布氣均勻或提高氧的利用率,我建議還是使單側布氣,采用旋流曝氣方式,當然這要根據工藝形式來定,池的結構也要與之相配。 


20.問:一個牛奶廠的污水處理工藝,主要處理構筑物為接觸氧化池和水解酸化池,是否要配置鼓風機?請告知一些相關的設計參數。 


答:如果酸化采用"泥法"用攪拌泵就可以了,不要生物膜法,主要是攪拌問題,無論是攪拌泵攪拌、脈沖攪拌等都有問題。鼓風機不一定要,但如果后面的好氧池要用風機,建議你將輸氣管接入酸化池并設置曝氣軟管,這樣酸化池在必要時也可作好氧池用,也可作輔助攪拌用,在有機負荷高的情況下,適量的曝氣不會對酸化造成影響的,如單獨配風機就沒必要了。


21.問:生化沉淀池漂泥(大量),導致生物濾池堵塞,來不及出水,主要處理的是印染廢水,已經發(fā)現(xiàn)絲狀菌,并開始在曝氣池投三氯化鐵,這個方法有效嗎?曝氣池SV%前一段時間基本上在50-70%,現(xiàn)在的范圍是40-50%左右,可SVI始終在2800左右,問題是不是很嚴重?


答:不能投加三氯化鐵,SVI不可能這樣高的,我估計是SV30的測定誤差而造成SVI的計算誤差,鏡檢中先確定絲狀菌的豐度達到了什么級數后再說 


22.問:你說過在接種污泥培養(yǎng)時,要嚴格控制好曝氣時間和曝氣量,請問有何參數作為基準? 


答:為避免污泥自身氧化,就要控制好曝氣量,經常測定池內的溶解氧,及時進水。當污水濃度太低時要投加大糞等營養(yǎng)物,如沒有這方面來源,可采用間隔曝氣。如何控制曝氣時間和曝氣量,要憑經驗,因為COD、污泥濃度等的數據無法及時獲得,有經驗的人可根據溶解氧變化和污泥外觀(放在量筒觀察)就可了解污泥的大致生長情況,并進行控制。污泥培養(yǎng)并不難,難的是要及時、一次培養(yǎng)成功,培養(yǎng)費用不能高,因為對工業(yè)廢水處理來說,污泥過早培養(yǎng)好,沒有廢水來維持,延長了培菌時間,不僅增加了培菌費用,延誤污水處理裝置的定期投運。


23.問:是不是在低負荷運行的情況下就容易出現(xiàn)污泥膨脹?在其它什么情況下也會出現(xiàn)呢?


答:這是比較復雜的問題,不一定是低負荷就易發(fā)生膨脹,絲狀菌種類很多,不同的絲狀菌有不同的生長環(huán)境,如:在廢水C/N高且缺P時可引起球衣菌的膨脹;廢水N、P往往不足,發(fā)硫細箘易繁殖;在硝化條件下,也可使大腸桿菌轉化成絲狀菌。此外,還與溫度和pH等有關。


24.問:厭氧污泥能否通過一定的措施轉化為好氧污泥嗎?有什么特殊要求?是否需要花費大量的時間? 


答:你說的情況在污水生物處理中常會碰到的,污泥厭氣后,厭氧箘很快繁殖,而好氧菌則處于休眠狀態(tài),可維持很長的時間。能多長時間,這與溫度等因素有關,據說從理論上講在常溫下可維持約二周時間,實際上還可長一些。厭氧后的污泥再經曝氣,仍可恢復活性,只是污泥量會明顯減少。 


25.問:我廠污水生化池為A/O池,兩池都有曝氣裝置,令人疑惑的是:既然A池為厭氧池,為何還要裝曝氣裝置,難道是為了起推流作用嗎? 


答:二個作用:(1)起輔助攪拌作用;(2)可在必要時作好氧池用。 


26.問:現(xiàn)在調試污水處理廠,設計進水BOD160mg/L,實際只有40左右,污泥培養(yǎng)快一個月了,可從接種的250mg/L才長到了600mg/L左右。目前進水1000m3/h,已達到處理裝置負荷,如何處理? 


答:由于進水BOD5較低,污泥濃度也夠了,現(xiàn)在不是讓污泥增長多少的問題,而是要養(yǎng)住這些污泥,防止污泥自身氧化。 


27.問:都說助凝劑聚丙烯酰胺有毒,它的毒性表現(xiàn)在哪里? 


答:這是相對而言的,少量的聚丙烯酰胺對微生物沒影響的,如果活性污泥沉降性能不好時,投加一些聚丙烯酰胺能明顯改良污泥沉降性能和出水水質,如果長期投加會在污泥中積累,可能會有影響的。聚丙烯酰胺沒毒的,其單體有毒。 


28.問:關于有機磷農藥混合廢水如何能夠有效處理,COD達到500以下? 


答:這類廢水關鍵是預處理,然后用生化,預處理也分開,如高濃度有機廢水可用內電解等,含磷廢水可用堿水解等。 


29.問:我公司進水COD>17000,BOD>6500。正準備采用SBR工藝,不知道能否達到達標排放(工業(yè)水排放標準)? 


答:用厭氧處理或其它方法處理后再好氧處理,否則投資和運行費用會很高。

 

30.問:我們廠運用的是SAST工藝,運行一年多來,脫氮效果不是很好,一直找不到改進的方法。以下是某天的進出水指標:  COD 951mg/L,58mg/L BOD5480mg/L ,6mg/L TP6.7mg/L ,0.6mg/L TN34.7mg/L ,4.9mg/L SS798mg/L,33mg/L NH3-N22.05mg/L 19.86mg/L 進水COD,BOD,SS偏高的原因是污泥脫水效果不好,濾液是直接排入進水泵房而導致的 。(如果排除濾液的話,COD=350BOD=180 SS=100左右),每天的進水量在32000T。選擇池的停留時間在21min,有4臺攪拌器。 4個模塊,共8個池子。每個模塊有效容積14000m3,每個模塊配備2臺回流污泥泵,流量420m3/h,1臺剩余污泥泵,流量80m3/h,回流污泥泵每個周期運行2小時,剩余污泥泵運行1小時。現(xiàn)在只用2個模塊,每天運行4個周期,每周期6小時,進水(爆氣)4小時,沉淀1小時,撇水1小時。2號生物池MLSS=7300mg/L ,3號生物池MLSS=9300mg/L。SV30=26%,SVI=28左右,泥齡在9天左右,DO控制在2-4mg/L之間。幫我分析一下,是哪兒出了問題? 


答:污泥脫水工序要控制好,如污泥加藥調質和脫水過程的管理,盡可能避免脫水濾液帶泥。 還要確認一下硝化條件是否滿足,如:堿度是否夠,如不夠,要投加碳酸鈉或碳酸鈣。


31.問:實際運行中堿度是否根據進水氨氮控制?控制在什么范圍? 


答:理論上很容易計算,但由于水量和氨氮的濃度有波動,而且在處理過程中氨氮的濃度是動態(tài)的,因為氨氮被硝化的同時,含氮有機還會氨化(在某處理時段會同存),此外原水中的堿度也會變化,在實際使用中可通過試湊法確定,并控制好出水的剩余堿度。


32:問:請教SBR工藝污泥負荷多少比較合適?工業(yè)廢水為主COD在700~1100。


答:與傳統(tǒng)活性污泥法相比,不同之處是其負荷條件是根據每個周期內,反應池容積對污水進水量之比和每日的周期數來決定的。由于在反應階段活性污泥濃度在不斷變化,并隨反應時間的推移而增加,反應后階段的污泥負荷會大大低于初始階段。日常運行中,應通過試湊法來確定反應階段前半段的某一時間的污泥負荷 合適控的制范圍。在進水量和濃度基本穩(wěn)定情況下,也可根據某一固定時間的污泥濃度來大致了解和控制,還可通過反應階段的時間調節(jié)和控制。


33.問:在曝氣池停留時間限制的情況下,如果進水濃度高,加大回流污泥量是否能提高處理效果?


答:加大回流污泥量并不能增加污泥濃度,因為污泥回流量增加,沉淀池的出泥量也要相應增加,使沉淀池內的污泥層下降,污泥在沉淀池的停留時間也相應減少,這種情況下,回流污泥的量是增加了,但其濃度卻下降,回流到曝氣池的污泥肯定量并不會增加。與些同時,由于回流量增加了,可使污水在曝氣池的實際停留時間減少,進入沉淀池的混合液量增加,使沉淀池的上升流速加快,造成惡性循環(huán)。所以要增加曝氣池污泥濃度,只有減少剩余污泥排放量或暫不排泥.


34.問: 我們污水處理系統(tǒng)的工藝是SBR,原來處理效果一直可以,但近期由于進水的氨氮較高,處理效果下降了許多,COD和氨氮的去除率都不到30%。應如何解決這個問題,可否采用分時段曝氣的方法?


答:估計是曝氣時間不夠,不宜用你說的辦法,應該采用非限止曝氣法,即在進水階段也曝氣,閑止階段也可取消并作曝氣用,目的是要增加曝氣時間,要確認堿度能否滿足,在目前情況下反硝化不必考慮。


35.問:我廠使用生物膜法處理污水在初運行時有一定的效果,但隨著時間的推移,污水中的微生物活性時而好時而差。不知是何原因?


答:確認處理效果不好時pH是否正常?生物膜是否太厚?溶解氧是否滿足?生物膜法的溶解氧要控制在4mg/L以上。


36.問: 我廠是A-B工藝,污泥消化池有時不穩(wěn)定。尤其是過一段時間就會產生消化池內泡沫過多的狀況,很容易泄壓,又很容易將阻火器阻塞。而且此種狀況一旦出現(xiàn),就會發(fā)生需長時間排放冷凝水的現(xiàn)象。請幫助分析原因和提出解決辦法。


答:可能是新鮮污泥投加到消化池后沒充分攪拌,一般來說,新鮮污泥投入后幾小時內池內污泥應該全部翻動一次,這樣可使泥溫和污泥濃度均勻,穩(wěn)定池內的堿度,防止污泥分層和形成浮渣。還要確認投配率是否相對穩(wěn)定,溫度是否過低,這些會造成生化不徹底,使浮渣增多。


37.問:我廠是AB工藝的污水處理廠,近期曝氣池表面褐色泡沫多,SVI值居高不下,而且沉降性差,二沉池表面有大塊的絮狀污泥上浮。上周也采取了加大排泥和加大曝氣的手段,略有好轉。但周末又有所反彈,比上次更嚴重。同時,MLSS值變化大,早晨是1200,中午是900,下午是3000,沒有規(guī)律性,讓人無從下手。


答:可能是諾卡氏菌大量繁殖造成的(物泡沫一般呈褐包或灰褐式)這類泡沫不能用水和消泡劑有效去除。一般在含有油脂類、處理負荷長期過低、泥齡過長等條件下較容易發(fā)生。一旦發(fā)現(xiàn)生物性泡沫出現(xiàn),馬上要采取措施,如提高污泥負荷,也可采取人工處理等措施,處理的浮渣應該進入剩余污泥處置系統(tǒng),嚴格禁止重新回入廢水處理系統(tǒng)。日常運行時SRT要盡可能短,特別是在溫度高的季節(jié),更要防止污泥負荷過低。目前應該增加B段曝氣池的排泥量,同時將A的一部分污泥排入B段試試。


38.問:我廠一期處理量1.4萬噸,采用傳統(tǒng)活性污泥表曝法。進水月平均COD在300~350之間,BOD在100~180之間,TP在6~8之間,TN在25左右,廠位于南方。曝氣池混合液濃度一般維持在2800mg/L,DO在2左右,但多年來SV(%)一直在80%以上,SVI則在240以上,高時SVI可達350。但出水水質較好,COD、BOD、SS能達國家一級標準,除磷的效果也好,平均能達70%,脫氮效果也能達50%左右(雖然其工藝本身并無脫氮除磷要求 )。這是為什么呢?


答:除污泥指數高外其它基本正常,這樣的水質設計上沒有去氮除磷工藝而氮、磷去除效果較好也是正常的,氨氮主要是通過細箘菌體合成去除的(也不排除有部分的硝化作用),磷除被菌體吸收外大部分是被吸附在污泥內隨剩余污泥排放的。


39.問:近期接手一個印染廠的工程調試,因經驗欠缺,請幫助分析一下: 公司的設計方案所寫,水量=3000m3/d,cod=1000mg/L,bod=200mg/L ,pH=6-13 ,色度=400倍,ss=500mg/L,硫化物=30mg/L,溫度=48度(都是小于等于),但是這都是參考類似印染廠的水質定的。基本工藝流程:廢水--調節(jié)池--冷卻塔--水解酸化池--接觸氧化池--二沉池--混凝沉淀池-出水,這個流程是別的環(huán)保公司給設計的,其中竟然沒有設置污泥回流,并且調節(jié)池的調節(jié)作用不好。我接手的時候,污泥已經培養(yǎng)了一段時間了,活性污泥絮凝體較多,沉淀性能也算好,顏色呈灰色。操作如下:曝氣4小時停2小時,六小時一輪回。營養(yǎng)物投加量:淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接觸氧化池:每天33.5kg,兩次投加,每8小時一次)淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接觸氧化池:每天33.5kg,兩次投加,每8小時一次)磷肥(水解酸化池:每次10kg,每兩天投加一次;接觸氧化池:每次8kg,每天投加一次)有機肥(水解酸化池:前5天每天8桶,后10天每天6桶,一次性投加;接觸氧化池:每5天每天7桶,后10天每天6桶,分3次投加)這個應該是前段時間培養(yǎng)初期投加的有機肥。因為環(huán)保局催的急,所以公司在8月中旬強行運行了5-6小時以應付采樣,結果人家都沒來,反倒使得水解酸化池--接觸氧化池當中的水幾乎就換了一次,對尚屬培養(yǎng)期的污泥是有影響的。上周廠家又因為用了硫化黑的染料,廢水進了水解酸化池--接觸氧化池后,情況愈發(fā)糟糕,這幾天采樣上來觀察,發(fā)現(xiàn)幾乎沒有多少絮凝體,顏色呈黑色。這幾天都沒進水,曝氣3小時停2小時,5小時一輪回,其他操作照舊,但是污泥狀況沒有什么改變。工藝存在一些問題,是物化在生化之后,調節(jié)池內淤泥較多,調節(jié)水質水量能力有限,又沒有污泥回流。請問怎么解決現(xiàn)在的問題,如果重新培養(yǎng)的話,如何控制可以好一些?


答:處理工藝并無不妥,但由于水質不穩(wěn)定,pH等波動較大,均質很重要,所以調節(jié)池的作用要充分發(fā)揮,可安裝水下攪拌器,安裝很方便。你介紹的培養(yǎng)方法也不妥,不知道酸化池是用膜法還是泥法?一般來說,先培養(yǎng)接觸氧化池的生物膜,可先移入附近污水廠的污泥接種,這樣可提高掛膜速度,也可減少營養(yǎng)劑的投加量。在培養(yǎng)時的曝氣時間要根據溶解氧等來控制,以免污泥自身氧化,更要防止曝氣流過大而沖刷填料上的生物膜,如不能確定時,寧可少曝氣。當生物膜初步形成后再逐漸進廢水來馴化,這個過程應該是漸進的。 還有就是要控制營養(yǎng)比,可按BOD5:N:P按100:5:1來參考,如用大糞作氮源投加,要用沒有發(fā)酵過的。酸化池采用生物膜法,要注意攪拌效果,據我了解用膜法的酸化池能充分混和的很少,不論是采用攪拌泵或脈沖攪拌都會發(fā)生攪拌不充分的現(xiàn)象,影響酸化效果,我所看過的都是這樣。


40.問:煉油堿渣廢水含有很高的COD、氨氮、酚、硫,雖然水量不大但直接進入污水廠會對其造成很大沖擊,該采用哪種方法先處理一下?


答:可采用如下工藝:調節(jié)罐--氧化反應塔(空氣氧化)-中和--生化處理。


41.問:厭氧消化產生的甲烷不知如何處置?如何利用?


答:可利用的途徑很多,如作燃料、發(fā)電等,但如利用的話要求很高,投資費用也高,所以國內外一般都燃燒后排放,如AF、IC等厭氧處理裝置產生的甲烷都用火炬自動點火燃燒。還可用于沼氣鼓風機,這是很好的利用途徑,這類鼓風機可分別以電和沼氣作動力。 


42.問:本工藝采用淹沒式生物膜。考慮到外加碳源要增加勞動量,也不經濟,降低溶解氧,氨氮效果去除也還好,出水硝酸鹽11mg/L,但是亞硝酸鹽很高。請教:在C/N較低的情況下能否提高脫氮效果?


答:可采用短程反硝化,因為短程反硝化是直接將亞硝酸氮反硝化為氮氣,可大大節(jié)省能耗,只是因為亞硝酸氮是不穩(wěn)定的,很難積累,既然出水亞硝酸氮這樣高為何不試試呢?如果能實現(xiàn),要外加碳源也是很合算的。


43.問:養(yǎng)豬廢水,進水:COD1500,氨氮500,TP60,堿度3000,硝氮與亞硝氮儀器檢不出,肯定值很低。出水:氨氮120,COD700,但是硝氮高達1200,亞硝氮250。 SRT:1天請問這種情況正常嗎?這么高的硝氮那來的?如何解釋?


答:如果數據測定正確的話,只有一個解釋,即總氮大大高于氨氮的情況下,含氮有機物不斷氨化,氨氮不斷硝化,而此時處理系統(tǒng)都處于好氧條件下,硝酸氮不能反硝化而大量積累,此情況下如果處理時間增加,出水氨氮可下降,出水硝氮還會增加。


44.問:我調試一食品廢水,UASB產生顆粒污泥前,原水COD2000-3000,出水一直750左右。這段時間大約50天。這段時間跑少量絮泥。之后廢水濃度達到4000-5000,減少了處理水量,一直保持出水小于1000。之后開始加大處理量。跑泥更嚴重了,產泥量很大,三相分離器也不好。達到設計處理量一半時,公司要求我快速提高水量,因好氧較大。加快水量過程中,產氣量不斷減少,出水1100-1500。于十五天后接近設計流量,但與甲方合作不好,未能取樣驗收。之后甲方產量減少,但水質濃度變化大3000-5500,調小流量后,產氣量開始略增,但顆粒污泥隨水大量流出,非氣泡帶出為主,即使不進水,也會有較大量污泥飄起,始終不下沉。這種現(xiàn)象已有十余天了,請問是怎么回事?


答:可能是負荷太大,使酸性發(fā)酵過程延長,造成堿性發(fā)酵過程不完全。對于進水負荷不穩(wěn)定的處理裝置,污水預酸化后再進UASB裝置,這樣才能提高pH,更好地保證處理效果。


45.問:我在做糖蜜酒精廢液的UASB厭氧生化處理實驗,目前進水濃度30000~50000mg/L,去除率55~60%,負荷20KG,其中遇到很多困難,主要是硫酸根影響,接種污泥(非顆粒泥)流失嚴重,可生化性差。我想原因主要是酸化階段不好而造成的,不知是否是這樣?


答:提二個意見供參考:(1)酸化時間不宜長,以免pH過低影響后續(xù)生化處理;(2)培養(yǎng)顆粒污泥時,可在接種污泥中加適量活性炭或PAM,這樣有利于顆粒污泥形成。因不了解具體情況僅供參考


46.問:反硝化聚磷菌(DPB)同步除磷脫氮工藝運行管理中要注意哪些事項?


答:運行管理要求很多的,如厭氧池不能有氧,但如何控制呢?好氧區(qū)氧不足會影響硝化和聚磷,氧太高會使厭氧區(qū)產生微氧環(huán)境,影響釋磷,有時好氧區(qū)溶氧不高,厭氧區(qū)也可能有微氧,這與好氧區(qū)的溶氧高低外,還與污沉淀池的停留時間、缺氧程度等因素有關。此外,還要做到按工藝要求及時排泥,磷的去除出路是通過剩余污泥排放的,如不及時排放,會在系統(tǒng)內周而復始地進行聚磷和釋磷的循環(huán)。


47.問:我這邊有一企業(yè)準備將處理過的污水進行回用,處理工藝是:調節(jié)池-厭氧池-好氧池-一沉池-氣浮池-排污口,其中在一沉池中加入硫酸亞鐵和石灰,氣浮池中加入氯化鋁和聚丙烯酰胺,出水水質的鐵離子很高,不知道有沒有什么好的辦法能夠將其含量降低,成本當然也不能太高?


答:不要用氣浮,可將好氧處理后的水加石灰,調整到pH為8左右,再加PAM,并控制好攪拌等絮凝條件,這樣可提高鐵離子的去除率,可試試看。


48.問:BOD與COD 的關系中是否COD大于BOD, COD-BOD約等于不可生化有機物?


答:這樣說不確切,因為COD=COD(B)+COD(NB),前者是可生化性部分,后者是不可生化部分。而微生物在20度情況下完成碳化過程約需20天(也即BOD20與CODB接近)。


49.問:某縣城,約20萬人口,預建一城市污水處理廠,規(guī)模2萬噸/日,由于政府資金有限,建設費用想控制在1500萬左右,選用哪種工藝比較合適?


答:建議用納米硅藻精土法處理,本法特別適用城市污水處理,產生的污泥可做保溫材料,投資少、運行成本僅傳統(tǒng)法的一半。納米硅藻精土與一般硅藻土的區(qū)別在于通過特殊處理有很強的電中和作用,比表面積也大大提高。


50.問:本污水處理場是制漿造紙廢水處理,使用的是完全混合法,近期污泥出現(xiàn)了SV下降到5-6的現(xiàn)象,污泥中只有鐘蟲、輪蟲,處理效果一般。近期一段時間F/M在0.3左右,溫度較高,曝氣池的溫度在37-39度,請問是不是污泥中毒?還是其他原因?


答: F/M不算太低,從生物相看不象中毒,因為鐘蟲對有毒物質是很敏感的。可能是水溫高的原因,一般來說,水溫超過38度對好氧微生物的活動會有些影響。



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